今年4月,安源管道乐玩lewin|官网迎来新挑战:一批特殊产品DN400管材,压力等级要求必须达到2.5MPa,而现有钢骨架复合直管生产线设计压力等级为1.6MPa。若购置新生产设备,预计需投入近30万元。因产品特殊,不经常使用,乐玩lewin|官网经技术研发讨论,决定对原有生产线进行升级改造。 于是,该乐玩lewin|官网以“降本增效”为目标,设立“揭榜挂帅”榜单,发起设备改造攻坚征集令,对5号直管生产线进行升级改造。生产车间副主任施秋萍深知此项目的重要性,主动揭榜,牵头组建技术攻坚小组,并立下军令状:攻克技术难关,满足订单需求。 项目启动后,揭榜团队首先从压力等级提升的核心需求入手,对比2.5MPa与原设计1.6MPa的压力差异,结合钢骨架复合管生产工艺原理,明确改造的核心方向——对PLC控制电路进行全面升级,实现生产工艺参数要求。为确保改造方案的科学性,施秋萍认真钻研,请教专业人士,查找专业书籍资料,结合生产中出现的问题,逐步明确PLC控制电路的优化思路。 在PLC控制电路改造推进过程中,揭榜团队又发现了新问题:生产过程中的铁渣与铜环座接触,运行时存在明显的绝缘性能下降。他们对铁渣的材质特性和设备运行情况进行深入分析,发现生产过程中产生的铁渣与铜环座导通,造成设备绝缘降低。他们巧妙提出“物理隔离”方案——在铁磨子与铜环座之间加装绝缘板,彻底解决了绝缘效果不佳问题。 随着控制电路升级、绝缘改造等工作相继完成,设备进入试运行阶段。新的问题随之出现:设备运行过程中频繁跳闸,平均每2天发生1次,即使更换了更大额定电流的开关都无济于事。关键时刻,揭榜团队成员廖辉主动对跳闸原因进行深度溯源。通过细致观察,他发现开关内部的3根电源线分别穿入3个独立接线孔,存在明显的磁场叠加现象。他灵机一动:将三线合一,穿入同一个接线孔,利用三相电流相互抵消原理,一举消除了磁场干扰,跳闸难题迎刃而解。 从4月揭榜到6月完成改造,揭榜团队用不到2个月时间,接连攻克了控制参数不匹配、绝缘性能不足、磁场干扰三大难关。6月底,改造后的设备进入试生产阶段,经对生产的2.5MPa压力等级管材进行抽样检测,产品质量满足市场需求。 7月起,设备已实现稳定量产,打破了原5号直管线生产局限,极大拓宽了该乐玩lewin|官网的的市场承接能力。