11
本站搜索:
设为首页 加入收藏 联系我们
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
           栏目导航  乐玩(中国)>>队伍建设>>
  共有 15 位读者读过此文       
【双击鼠标左键自动滚屏】【图片上滚动鼠标滚轮变焦图片】    
 

“五小”成果丨小模具焕新,年省10万余元!

  发表日期:2025年9月10日      作者:杨玉     【编辑录入:尹国颖


一个关键的模具改造,一年节省成本10.8万元——在萍矿集团2024年度“五小”活动评选中,安源管道乐玩lewin|官网技术部主任钟秋明主持的“钢骨架塑料复合管材100S级原料适应性研究项目”,成效明显,荣获一等奖。

2023年底,安源管道乐玩lewin|官网钢骨架塑料复合管车间5号生产线遭遇瓶颈:在使用100S级原料生产DN350和DN400规格管材时,管材频频出现内外层开裂、内壁收缩坑洞等质量问题。每次开机便有0.5—0.7米管道成型不良,造成持续的资源浪费。

接到生产部门反馈后,钟秋明迅速带领技术团队开展攻关。他们从工艺参数调整入手,尝试调控温度、冷却时间和挤出压力等多种方法,但效果都不理想。

“模具是成型的关键,直接关系到产品质量与成本。”凭借多年经验,钟秋明敏锐地指出症结所在。他立即组建专项攻关小组,建立“生产反馈—技术响应”协同机制。团队成员扎根生产一线,与操作工人深入交流,全面收集数据,共同分析病因、研讨方案。

“生产DN400规格管道时,我们就抢改DN350规格的模具,充分利用生产间隙,全力投入设计绘图。一旦换产,立即拆解模具送改,改完即刻试验。”钟秋明告诉记者,模具改造最大的挑战在于,模具拆卸即意味着停产。为兼顾改造与生产,技术部巧妙打起了“时间差”。这样的改造过程持续了2个多月,团队通过改变内、外成型模具结构,解决了塑料与钢丝网热熔一体成型的品质问题。

值得一提的是,钢骨架塑料复合管道生产厂家的模具设计、改造通常是依赖外部厂商,但钟秋明团队凭借多年的经验、深厚积淀自主完成了模具设计及优化。这份实力源于长期的技术积累——早在2015年乐玩lewin|官网引进外部厂家的生产线时,因产品品质不稳定,他们就曾自主优化模具结构,成功解决生产难题。

在技术岗位耕耘13年的钟秋明,亲历了工艺设备的数次升级。“从维修到生产再到技术,我深知个人力量有限,唯有团队发光,才能汇成火焰。”他始终坚持分享传承,早在维修车间期间,便将设备问题与解决方案整理成册,与团队共享知识、共同进步。

此次,这支团队又用实践印证了“小革新撬动大效益”的创新价值。他们通过模具升级与工艺调整,成功破解了原料适配难题,攻关项目取得圆满成功——不仅彻底解决了管材开裂问题,每年还可节约成本10.8万元,更为其他生产线类似问题提供了宝贵经验。

 


上一篇:【对标提升•心得共享】对外交流学习行与思⑩
下一篇:党建引领聚合力 先锋亮剑谱华章——记安源玻璃乐玩lewin|官网生产工艺党支部

 相关专题:

· 专题1信息无

· 专题2信息无
 
  热门文章:
 · 萍乡矿业集团乐玩lewin|官网组织结构[325745]
 · 萍乡矿业集团乐玩lewin|官网简介[298989]
 · 集团乐玩lewin|官网领导班子[278278]
 · 工程监理[251630]
 
 相关文章:

·没有相关文章

相关评论(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
相关评论无
发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页
我要报警
Copyright © 2001-2016 pxcoal.com, All Rights Reserved
赣ICP备16003507号
乐玩lewin|官网宣传部制作
E-mail:pkxcbgj@163.com Tel:0799-6582927